法士特集团动二车间活跃做出呼应集团公司“开源节流降本增效,勤俭节省过紧日子”召唤,自动作为,勇于立异,对宝鸡厂区锅炉房蒸汽锅炉原始规划进行节能改造,完成了动力的高效循环运用,为企业节能减排和本钱操控作出新贡献。
长期以来,该锅炉房蒸汽锅炉在运作过程中,将很多90℃高碱度污水直接排放至降温池后抛弃,这一现象不只造成了热能与水资源的糟蹋,也触动了车间干部职工的心弦。他们目击此景,深感痛心,决心要改动这一现状,让每一份动力都能发挥最大功效。
车间敏捷安排锅炉技术员、管道技术员等骨干力量,组成专项整改小组,深化现场勘查,通过重复研讨与详尽剖析,终究拟定出科学合理的改造计划。该计划通过优化排污管网布局,立异性地完成了蒸汽锅炉高碱度污水向热水锅炉的供能转化,成功代替了部分原需运用的20℃低温软化水,完成了热能和水资源的两层收回,显着降低了天然气耗费。
通过一个多月的严重施工,改造项目从图纸策划开端到管道切开、焊接再到气压测验,顺畅竣工并投入运转。据测算,在采暖季出产3万吨蒸汽的条件下,该改造项目可节省天然气约1.5万立方米,经济效益与环境效益明显。此外,改造后的排污管道布局愈加合理,地上架起部分便于日常保护,地下部分则采纳不锈钢原料,有用处理了原管道易锈蚀走漏的问题,逐渐提升了供暖质量与设备运用寿命。
此次锅炉改造的成功施行,充分体现了企业在节能降耗范畴的立异才能与实践效果。未来,法士特集团将继续秉承绿色开展理念,深挖节能降耗潜力,继续推进技术改造与晋级,以实际行动为企业高水平开展贡献力量。